120万吨焦炉地面站除尘器系统由离心风机、主电机、变频器、仪表系统、循环冷却水系统、压缩空气系统及管网系统组成。在炼焦生产过程中,烟尘通过导管被吸入除尘干管,在重力除尘器内将大颗粒粉尘分离,直接流入灰斗。
1. 我公司将双吸口改为用单吸口从中间除尘孔吸取炭化室内的混合气体.吸口的导套也由外导套改为内导套,使吸力集中,吸口对炭化室两端的吸力基本平衡.通过调整系统的吸力,使机侧炉门内和焦侧炉门内均保持在微负压状态,既消除了机侧炉门装煤时冒黄烟的问题,又减少了焦侧烟尘的排放量.由于单吸口是从炭化室中间除尘孔吸取炭化室内的气体,吸力比较集中,因此不需要太大的风机.考虑到单个炭化室正常装煤时,瞬间荒煤气最大发生量在46000m3/h左右,而且考虑到系统中的几处空气入口及系统阻力等因素,因此选用风量为53000m3/h、功率为220kW的单台抽风机.
2. 工艺设计上的改进
(1) 在除尘干管前端增加冷风阀
焦炉装煤时因煤与炭化室炽热的墙壁接触,产生大量烟尘;推焦时高温焦炭从炭化室推出后,发生破裂,并在空气中燃烧,产生的烟气及焦尘散发到空气中。这两部分烟气不仅含尘量大,且温度较高。为有效保护布袋不被高温废气烧坏,在启动装煤和出焦除尘后迅速通过冷风阀掺混冷空气,使布袋温度迅速降低。
(2)在布袋除尘前增加了重力除尘器
上部脉冲反吹清灰系统,调试时应先将高压储气罐阀门打开,使上部气包内高压空气满足其运行要求(即充满压力达3~4kg),然后由设备维修工逐个检查有无漏气现象发生,如有查明原因并修复,气包各部位正常后,由操作工手动开启脉冲阀、气缸阀,依次喷吹,由维修工检查有无异常问题,如发现问题及时修复,手动无问题后,将控制柜转换开关至自动位置,使清灰系统自动运行,自动运行2~4个周期后,如无问题,可进入带负荷运行状态。
(1) 在除尘干管前端增加冷风阀
焦炉装煤时因煤与炭化室炽热的墙壁接触,产生大量烟尘;推焦时高温焦炭从炭化室推出后,发生破裂,并在空气中燃烧,产生的烟气及焦尘散发到空气中。这两部分烟气不仅含尘量大,且温度较高。为有效保护布袋不被高温废气烧坏,在启动装煤和出焦除尘后迅速通过冷风阀掺混冷空气,使布袋温度迅速降低。
(2)在布袋除尘前增加了重力除尘器
上部脉冲反吹清灰系统,调试时应先将高压储气罐阀门打开,使上部气包内高压空气满足其运行要求(即充满压力达3~4kg),然后由设备维修工逐个检查有无漏气现象发生,如有查明原因并修复,气包各部位正常后,由操作工手动开启脉冲阀、气缸阀,依次喷吹,由维修工检查有无异常问题,如发现问题及时修复,手动无问题后,将控制柜转换开关至自动位置,使清灰系统自动运行,自动运行2~4个周期后,如无问题,可进入带负荷运行状态。
(3) 120万吨焦炉地面站除尘器在重力除尘器前和进入布袋除尘器前增加防喘阀.
在除尘系统正常运转时,变频风机按照焦炉除尘效率的要求,预先设定了装煤和出焦的工作频率。但是在实际操作过程中,考虑到可能发生风机频率异常增加或除尘干管吸力突然增加等情况,会使除尘干管损坏或产生其他不安全因素。为避免这些不安全因素,在除尘干管上增设了两个防喘阀(超吸力自动打开阀),在装煤或出焦过程中,一旦发生干管吸力超过标准时,防喘阀自动打开,确保系统安全运行。
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